第161章 钢铁是这样炼成的(上)—— 图纸、炉火与汗水

中央和东北局下达了明确任务:必须在短期内,利用现有条件(主要是修复的鞍钢平炉、电炉),参照苏联提供的部分合金钢成分标准,试制出合格的炮管用钢坯,为后续的仿制苏式火炮(如76.2毫米加农炮)提供材料基础。

任务落到了鞍山钢铁公司(简称鞍钢)和工业部直属的特种钢试验厂。李云龙和赵刚将此事列为“天字第一号”攻关项目。李云龙甚至把铺盖卷搬到了鞍钢的专家招待所,声称“炼不出合格钢,老子不回去!”

冶炼特种钢,远比恢复普通钢铁生产复杂。它涉及精确的化学成分控制(碳、锰、硅、铬、镍、钼等元素的配比)、严格的熔炼温度和时间、特殊的脱氧和合金化工艺、精心的浇铸和后续热处理。每一步都关乎成败,稍有不慎,一炉钢水就可能变成废品。

苏联冶金专家带来了成分标准和基本的工艺要点,但具体的操作参数、炉况把握、与现有设备的适配,都需要在实践中反复摸索。而中国方面,除了少数留日的冶金专家有一些理论知识和有限的经验,大多数炼钢工人都只熟悉普通碳钢的冶炼。

试炼是在紧张而近乎悲壮的气氛中开始的。高大的平炉前,炉火熊熊,热浪灼人。中方技术人员和苏联专家一起,仔细计算着配料单,指挥天车将废钢、生铁、铁合金等原料按序加入炉中。炉长和工人们紧紧盯着炉内的火焰颜色和钢水沸腾情况,凭借经验和仪器读数判断着温度和化学反应进程。

第一炉,因为脱氧剂加入时机不当,钢水沸腾过度,气体含量超标,浇铸后的钢锭内部满是气孔和夹杂,报废。

第二炉,合金元素收得率计算偏差,最终成分不达标,强度不够。

第三炉,浇铸温度控制不好,钢锭表面出现严重裂纹……

失败连着失败。宝贵的合金原料被消耗,工人们连轴转的疲惫,加上屡试屡挫的打击,让现场气氛越来越压抑。一些工人开始怀疑:“咱们这土炉子,真能炼出人家那种高级钢?”“是不是咱们天生就不是搞这个的料?”

李云龙的眼睛也熬得通红,但他梗着脖子,不信邪。每次出炉,无论成败,他都守在炉前。失败了,他拉着技术人员和工人一起蹲在还温热的废锭旁,分析原因。“哪个环节出的岔子?是料没算准?是火候没看对?还是浇铸手抖了?别怕丢人,说!咱们从失败里学!”

他还把那位沉默寡言但经验丰富的留日冶金专家老吴(吴工程师)请到前线,让他和苏联专家多交流,结合中国炉子的特点想办法。老吴起初有些胆怯,在李云龙的鼓励和赵刚的支持下,渐渐敢于提出自己的想法。他注意到,苏式工艺中对某些合金的加入顺序是基于其大型电炉的特性,而鞍钢的平炉热工制度不同,可能需要调整。他与苏联专家激烈讨论,甚至争得面红耳赤,最后决定在下一炉尝试调整合金加入时机和方式。

赵刚则从思想上给队伍鼓劲。他在现场召开动员会,不是空讲大道理,而是请老师傅讲旧社会炼钢工的苦难,请技术人员讲特种钢对国家国防的意义。“同志们,失败不可怕,可怕的是失去信心!咱们现在流的汗、费的料,就是为了将来前线战士少流血!苏联同志也不是天生就会,也是这么摸索过来的!党相信咱们中国工人阶级的智慧和毅力,一定能攻克这个堡垒!”

同时,他切实关心工人的生活,改善饮食,增加轮休,确保大家有体力持续作战。他还组织技术总结会,要求每一炉无论成败都要写出详细的操作记录和原因分析,建立技术档案。

转机出现在第七炉。这一次,综合了前几次的经验教训,采纳了老吴调整后的部分工艺,炉长和工人们也更加沉着精细。从配料、熔炼、脱氧、合金化到出钢、浇铸,整个过程异常顺利。当通红炙热的钢水注入锭模,火花四溅,却没有出现异常沸腾或喷溅时,经验丰富的老师傅就低声说:“这炉……有门儿!”

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钢锭冷却后,经过初步的表面检查和取样,情况良好。送到实验室进行化学成分分析和机械性能测试,几天后,结果传来:主要成分指标完全符合要求!抗拉强度、屈服强度、延伸率均达到甚至超过了标准!